惜和沮丧的工匠们,语气放缓,但依旧坚定:“这次是我的疏忽,没有考虑到水质变化对淬火的影响。但这也给我们提了个醒!量产,不是简单的数量叠加!任何一个微小的环节失控,都可能导致前功尽弃!”
我当即下令:
“第一,建立原料和水源检测制度!所有进入工坊的金属料、木料、水源,甚至包括淬火用的油脂,都必须经过检测,符合标准才能使用!李细发,你抽调人手,成立质检组,专门负责此事!”
“第二,完善生产记录!从原料入库,到锻打、淬火、精加工、组装…每一道工序,谁做的,什么时候做的,用了什么工具和辅料,都要记录在案!出了问题,能第一时间追溯!”
“第三,制定更严格的操作规程!尤其是像淬火这样的关键工序,水温、浸泡时间、操作手法,必须标准化!任何人不得随意更改!”
一道道命令发布下去,工坊再次忙碌起来,但气氛凝重了许多。没有人抱怨,大家都默默地投入到补救和制度完善的工作中。看着那两百多支铳管被无奈地扔回熔炉,我心里同样不好受。
这次危机,像一盆冷水,浇灭了我们因初步成功而产生的浮躁。也让我更加深刻地认识到,工业化生产的背后,是无数细节的堆砌和严格到近乎苛刻的管理。
路,还长着呢。